Krtina FunFly 2008
Moderator: Parky
Dopoldneve mene ni tam (razen ob vikendih ), tako da domnevam, da boš sam. Je pa to v redu čas za letenje, saj nič ne piha.
Vremenska za naslednje dni pa ne zgleda najboljša
Bom imel čas za predelat Simonov vodič za sestavljanje 600-tke
Eto, ravnokar sem si naročil Spektrum DX6i in AR6200 sprejemnik
Vremenska za naslednje dni pa ne zgleda najboljša
Bom imel čas za predelat Simonov vodič za sestavljanje 600-tke
Eto, ravnokar sem si naročil Spektrum DX6i in AR6200 sprejemnik
Eto, danes sem dobil DX6i in sem novi RX + satelit namonitral na heli. Vse sem zrihtal v nulo (linke, subtrime, Swash mix,...), sicer sem porabil celo popoldne in večer za testiranje, ampak zdaj je pa špica
Zaradi tega sicer nisem danes bil v Krtini, da bi spuščal, sem pa včeraj in predvčerajšnjim, pa pridem jutri. Dopoldne moram samo še do Nebca skočiti po krajše servo podaljške, ker mi je danes stric pri Mladem Tehniku podtaknil 27 centimeterske (2x) in sem jih moral navijati okoli marsičesa, da ne opletajo naokoli. Poleg večje teže to še prinese možnost motenj in to jutri hočem zamenjati. Če bo vreme OK, pridem na Krtino.
Krivulje imam sledeče:
Normal:
- Pitch: 50% 50% 50% 75% 100% (kasneje mogoče 40% 45% 50% 75% 100% (za negativo pri pristanku))
- Thro: 0% 45% 90% 95% 100%
Idle Up:
- Pitch: 0% 25% 50% 75% 100%
- Thro: 100% 95% 90% 95% 100%
Za razliko od prej, ko je bilo v idle up throttle krivulja 100% 75% 50% 75% 100% se mašinca zdaj tako hitro vrti v hoverju, da je kar veselje gledat. Prej se motor nikako ni mogel zvrteti na prave vrtljaje, ker ga je v približevanju 100% zamoril pitch, pa ne da motor ne bi zmogel, samo pri 80% je izkoristek slabši in ni in ni mogel več kot to.
Samo še krajši servo podaljši mi manjkajo pa nova glava, ker ima ta že toliko lufta, da se mi tracking v inverted hover podre. Aja, ko sem že pri tem; zanima koga, zakaj vem, da imam v inverted hover podrt tracking? Zato, ker sem včeraj na Krtini pripeljal heli v inverted hover pred seboj (cca. 4-5 metrov stran) na višino oči, hehe.
Zaradi tega sicer nisem danes bil v Krtini, da bi spuščal, sem pa včeraj in predvčerajšnjim, pa pridem jutri. Dopoldne moram samo še do Nebca skočiti po krajše servo podaljške, ker mi je danes stric pri Mladem Tehniku podtaknil 27 centimeterske (2x) in sem jih moral navijati okoli marsičesa, da ne opletajo naokoli. Poleg večje teže to še prinese možnost motenj in to jutri hočem zamenjati. Če bo vreme OK, pridem na Krtino.
Krivulje imam sledeče:
Normal:
- Pitch: 50% 50% 50% 75% 100% (kasneje mogoče 40% 45% 50% 75% 100% (za negativo pri pristanku))
- Thro: 0% 45% 90% 95% 100%
Idle Up:
- Pitch: 0% 25% 50% 75% 100%
- Thro: 100% 95% 90% 95% 100%
Za razliko od prej, ko je bilo v idle up throttle krivulja 100% 75% 50% 75% 100% se mašinca zdaj tako hitro vrti v hoverju, da je kar veselje gledat. Prej se motor nikako ni mogel zvrteti na prave vrtljaje, ker ga je v približevanju 100% zamoril pitch, pa ne da motor ne bi zmogel, samo pri 80% je izkoristek slabši in ni in ni mogel več kot to.
Samo še krajši servo podaljši mi manjkajo pa nova glava, ker ima ta že toliko lufta, da se mi tracking v inverted hover podre. Aja, ko sem že pri tem; zanima koga, zakaj vem, da imam v inverted hover podrt tracking? Zato, ker sem včeraj na Krtini pripeljal heli v inverted hover pred seboj (cca. 4-5 metrov stran) na višino oči, hehe.
Bil dopoldne, sam naredil range check (še dobro da imam oko sokolovo).
Ta mašinca se zdaj tako hitro vrti, da me je je bilo kar malo strah, zato sem za začetek malo popravil throttle krivuljo na:
100% 90% 80% 90% 100%
Malenkost sem že, moral pa bom še, popraviti gain na Gyro-tu, ker zdaj, ob večjem headspeadu, ob hitrem vzpenjanju na mestu, rep malenkostno, ker ga hoče Gyro uloviti, poskakuje. Pač, večji headspeed, večja hitrost na repnem rotorju -> manjši gain. To sem pričakoval.
Podaljška za servote sta zamenjana, tako da zdaj nimam več navitih kač.
Nujno pa moram menjati glavo. Lufta je že toliko, da jo bo zdaj zdaj razneslo. Linka za tracking se na kuglci od swasha z veseljem premika naprej-nazaj (poleg še vsega lufta po celi glavi, ki se od komponente do komponente sešteva).
Ciljam na ALU glavo:
Ta mašinca se zdaj tako hitro vrti, da me je je bilo kar malo strah, zato sem za začetek malo popravil throttle krivuljo na:
100% 90% 80% 90% 100%
Malenkost sem že, moral pa bom še, popraviti gain na Gyro-tu, ker zdaj, ob večjem headspeadu, ob hitrem vzpenjanju na mestu, rep malenkostno, ker ga hoče Gyro uloviti, poskakuje. Pač, večji headspeed, večja hitrost na repnem rotorju -> manjši gain. To sem pričakoval.
Podaljška za servote sta zamenjana, tako da zdaj nimam več navitih kač.
Nujno pa moram menjati glavo. Lufta je že toliko, da jo bo zdaj zdaj razneslo. Linka za tracking se na kuglci od swasha z veseljem premika naprej-nazaj (poleg še vsega lufta po celi glavi, ki se od komponente do komponente sešteva).
Ciljam na ALU glavo:
Če bo tako pihalo, kot piha zdajle,
In other news; Dobil sem novega barebone BeltCP-ja
Utrgal sem mu glavo in jo dal na mojega legendarnega.
Razlika je neverjetna. Zdaj je bolj odziven, mirnejši tek motorja in glave in tracking stoji kot pribit
Ostalo od novega BeltCP-ja barebone bom imel shranjeno za rezervne dele. Zraven sem dobil še vse orodje, dvostranske samolepilne trakove, novo kabino, krake. Skratka, ni da ni.
Cena? Sitnica - malo čez 70 EUR s poštnino vred
In other news; Dobil sem novega barebone BeltCP-ja
Utrgal sem mu glavo in jo dal na mojega legendarnega.
Razlika je neverjetna. Zdaj je bolj odziven, mirnejši tek motorja in glave in tracking stoji kot pribit
Ostalo od novega BeltCP-ja barebone bom imel shranjeno za rezervne dele. Zraven sem dobil še vse orodje, dvostranske samolepilne trakove, novo kabino, krake. Skratka, ni da ni.
Cena? Sitnica - malo čez 70 EUR s poštnino vred
Učeraj mi je andy rekel, da ko greš prvič na glavo, da se ti kar odpre. Morem rečt, da to drži kot pribito.
Ravnokar sem se namreč vrnil iz krtine. Delal sem navadne lupinge, dve različne variacije lupingov, role med letom in role in flipe na mestu. Probal sem celo inverted hover, ki je trajal 3 sekunde bom to raje prišparal za kasneje.
Sploh si ne morem predstavljat kako bo, ko bom krivuljo dvignil na 100%, dal na motor 13T zobnik in odstranil uteži iz flybara.
Ravnokar sem se namreč vrnil iz krtine. Delal sem navadne lupinge, dve različne variacije lupingov, role med letom in role in flipe na mestu. Probal sem celo inverted hover, ki je trajal 3 sekunde bom to raje prišparal za kasneje.
Sploh si ne morem predstavljat kako bo, ko bom krivuljo dvignil na 100%, dal na motor 13T zobnik in odstranil uteži iz flybara.
- THE DOCTOR
- Freak
- Prispevkov: 853
- Pridružen: 04 Jun 2008, 19:33